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拉絲機如何實現(xiàn)連續(xù)退火操作 |
發(fā)布者:萬得順拉絲機 點擊:1794 |
在使用拉絲機拉拔線材的時候,為了進一步提升產品的質量,減少能耗,如今在進行退火處理的時候,逐漸采用了一種連續(xù)退火的方式。那么,在進行連續(xù)退火操作的時候,如何才能整個生產工作的順利進行呢?下面,我們來談一些常見的問題。
在進行這項操作的時候,可能會遇到很多的問題。比如常見的問題有:退火處理之后的線徑變細、表面有劃傷、銅線變色以及銅線氧化等不良現(xiàn)象。接下來,我們就根據(jù)具體的問題表現(xiàn),來分析一下具體的失誤原因。至于個問題,我們認為可以這樣來解決,就是在為拉絲機選擇連續(xù)退火出口模的時候,應當選擇比實際所需要的線徑大0.0015—0.0035的。
至于第二個問題,通常情況下,是在拉絲機拉拔粗線材的時候比較常見。這是因為,細線的接觸面較小,所以看上去就沒有那么明顯。而粗線由于接觸面積比較大,因此看上去會明顯發(fā)現(xiàn)有劃傷的問題,這樣的話,可以在一定程度上減輕一些摩擦;蛘呤窃谫|量不變的情況下,適當?shù)丶哟髲埩Α?/SPAN>
至于第三個問題的話,在進行連續(xù)退火的時候,需要及時進行冷卻。當需要進行大規(guī)格的進行冷卻的時候,可能會造成冷卻不不足,而導致引出線溫度較高,從而會出現(xiàn)拉絲機拉絲線材變色的問題。針對這種情況,我們建議應當同時打開兩個出水口,這樣的話,就可以加強冷卻效果。
當然,在實際操作的時候,可能還會遇到很多其他的問題,但是不管是哪一種問題,我們都需要先查找出具體的原因,然后才能采取針對性措施,徹底解決不了現(xiàn)象,拉絲機設備正常生產。
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